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全國勞動模范嚴惠良創新研發纜芯蛛網排線系統——

讓纜芯穿行更“絲滑”(工匠絕活)

本報記者??竇瀚洋

2025年06月25日08:44    來源:人民網-人民日報

  深耕光纖光纜領域20多年,嚴惠良積極開展設備改造、推動技術創新,成功研發纜芯蛛網排線系統,使護套工序中的纜芯穿行速度從每分鐘80米提升至每分鐘120米。曾獲全國五一勞動獎章、全國勞動模范等榮譽。

  

  浙江省湖州市南潯區,浙江東通光網物聯科技有限公司(以下簡稱“東通”)智能化集控中心內,制造部車間主任嚴惠良(見圖,受訪者供圖)神情專注,在測試用於光纜生產最后一道工序的護套一體免調新模具……

  “老模具就好比拼裝積木,安裝后還要調整偏心,至少得用30分鐘。”嚴惠良說,“新模具則是一個整體,避免了人工安裝造成的誤差。”這一技術革新,讓光纜成品截面的偏心度控制在0.2毫米以內,在業內也屬少見。

  創新的背后,是嚴惠良翻閱上百篇論文、研究十幾本操作說明書、寫了四大本筆記,一點點“摳出來”的。“從構想到成型,每個細節都要費功夫。”他說。

  東通是一家生產各類通信光纜產品的企業,作為車間主任和高級技師,深耕光纖光纜領域20多年的嚴惠良承擔著推動設備改造、技術創新的重任。“最辛苦的那段時間,我白天處理工作,晚上就直接睡在辦公室,一個月瘦了16斤。”

  嚴惠良所說的“那段時間”,指的是團隊自主研發成纜護套一體機的過程。一體機能夠將光纜生產過程中的成纜、護套兩道工序“合二為一”,實現集成生產,可使產線減少15人,騰出50%的車間佔地。而為了研發這套設備,嚴惠良團隊耗時16個月,投入近100萬元,其中應用的纜芯蛛網排線系統,在通信設備技術領域內更是首創。

  一直以來,纜芯纏繞都是光纜生產中的挑戰。生產過程中,纜芯在下線環節容易被卡住,或因牽引輪速度掌控不好而導致打結、纏繞。面對成纜護套一體機24根鋼管交織的復雜情況,任何細微的“卡殼”都有可能導致重大損失。

  “一遍遍嘗試,一遍遍失敗,夜裡做夢都在想辦法。”嚴惠良思來想去,隻有一個“笨辦法”:他帶著幾名技術骨干,吃住在廠區,花了將近3個月的時間,終於找到最佳配置,成功研發纜芯蛛網排線系統,使護套工序中的纜芯得以順暢無阻地高速穿行,速度從每分鐘80米提升至每分鐘120米。

  “生產過程中的痛點,就是技術團隊要解決的重點。”嚴惠良至今保持著剛入行時的習慣:每天提前到崗,提著工具箱巡檢車間生產線,與大家交流日常生產中遇到的問題。短短幾年,他主導完成了近50項技術型成本改善項目。

  近年來,為了推動傳幫帶,嚴惠良成立勞模工作室,聘請一線技工擔任導師,制作課件、分享經驗、開展指導,讓更多人掌握先進加工技術。目前,已累計培育技能人才90余名。

  何為工匠精神?嚴惠良思考片刻,說:“工匠要靠技術說話!行業發展日新月異,我們更不能停下前進的腳步。”

  《 人民日報 》( 2025年06月25日 06 版)

(責編:唐宋、王瀟瀟)
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